在連鑄生產中,漏鋼是嚴重的事故,既影響生產節奏,又增加生產成本。因此,在連鑄生產中,實現零漏鋼率是一件非常重要而又很難做到的事情。
河北鋼鐵集團邯鋼公司連鑄連軋廠自去年9月到今年7月份,連續11個月二線無漏鋼;今年3月~6月份,該廠連續4個月雙線無漏鋼。今年初以來,該廠漏鋼率降至0.02%。探尋該成績取得的方法,該廠廠長周英超告訴《中國冶金報》記者:“轉變工作作風,干部深入一線抓關鍵,要求職工立足崗位標準化操作,用嚴苛的基礎管理,換來了生產的穩定順行。”
提升技能保證生產穩定順行
“大包工要控制好大包下渣,長水口吹氬保護和中包排渣,盡量穩定中包稱重。”
“中包工在結晶器撈渣操作方面,要掌握好合適的結晶器液面設定點位置,手法一定要輕柔,并避免在換包的過程中進行撈渣操作。”
這是邯鋼連鑄連軋廠兩名青年職工為提高自己的操作水平,避免因操作失誤造成漏鋼事故的發生,正在認真熟記自己崗位的操作要點和注意事項。
為進一步提高廣大職工的操作技能,該廠開展了開澆操作的培訓,建立了定期的四班機長互相交流學習機制,逐步形成了一個比較科學、合理的開澆程序。同時,該廠加強整體開澆過程標準化操作管理,包括前期中包清掃、中包烘烤過程、結晶器準備、開澆中包覆蓋劑加入時間和加入量、結晶器灌注時間、撈渣操作等,每天堅持對各個班組的實際操作情況進行檢查,對發現的問題及時解決,避免因操作問題造成漏鋼事故的發生,保證生產的順利進行。
針對中碳鋼熱流不穩定易黏結造成漏鋼的難題,該廠鼓勵職工加強標準化操作,監控保護渣各項指標,檢驗每批次保護渣成分、性能,嚴把耐材質量關。該廠還充分發揮鋼包下渣檢測功能,減少鋼包下渣;提高大包換包節奏,避免中包液面過低造成下渣事故,穩定了生產秩序。
開展勞動競賽激發職工干勁
在該廠連鑄車間現場,主控工目不轉睛地盯著電腦屏幕上的一組組數據,筆在紙上不停地畫著,看到有數據跳動就會通知相關人員查看。因為主控工要密切關注鋼水成分和溫度,及時掌握每一爐鋼的冶煉情況,認真填寫好異常鋼水反饋表,以便將邯鋼三煉鋼的鋼水質量和純凈度準確地反映,所以他們要時刻盯緊電腦數據的變化,防止數據出現波動造成漏鋼,影響生產。
在嚴峻的鋼鐵市場形勢下,為降低漏鋼率技術指標,該廠將壓力層層傳遞,讓每一個班組、每名職工感受到壓力,在崗位上開展了降低連鑄漏鋼率勞動競賽。
被職工們親切稱為“心情欄”的競賽欄上,記者看到了欄中有粘貼笑臉和黑臉兩種臉型。“假如當月無漏鋼的中包工就會張貼笑臉,出現漏鋼的粘貼黑色的哭臉。”該廠連鑄車間中包工朱峰說:“笑臉意味著好的心情,哭臉意味著壞的心情鏡面鋁板。因為一次漏鋼損失在20萬元以上,減少一次漏鋼,就意味著能夠為廠子節約20萬元,全月無漏鋼,心情自然就舒暢了。”
開展這樣的競賽,該廠職工感覺這不僅是“臉面”工程,更是對生產順行和效益的保證,大家都很重視。
全力攻關解決生產難題
“主控,主控,快速接頭出現漏油,必須馬上更換扇形段。”采訪中,對講機里傳來該廠連鑄車間技術員蔡繼宗的聲音。
“出現這種情況,若不及時處理,就會產生凹陷漏鋼。凹陷漏鋼是連鑄工序生產中的惡性事故,而且影響生產時間長、處理難度大,嚴重損害設備。”蔡繼宗一邊收拾工具一邊向記者介紹說。
針對生產中出現的影響生產、質量的難題,該廠成立了攻關組,確保問題及時解決,堵塞漏洞,理順生產環節。
為解決凹陷漏鋼難題,該廠及時組織生產技術科與連鑄車間技術員成立攻關隊。他們長時間待在現場,分析生產工藝、設備運行參數,測量鑄坯表面凹陷位置和形狀,檢查、測量結晶器、扇形段裝配、格柵、輥子等部件的質量和數據,終于