實施項目制攻關,尋找挖潛降本的突破口。
自今年7月份華菱漣鋼全面啟動項目制以來,確立的27個公司級項目,有的已初顯成效。冷軋板廠準備作業區實施的《降低軋輥消耗攻關》項目就是其中之一,目前該項目已完成三檔攻關目標,輥耗實際降低1.73元/噸。
軋輥探傷精確到0.1毫米
今年上半年,華菱漣鋼冷軋板廠受軋機高速斷帶、爆輥,以及平整機支撐輥振動紋的影響,酸軋和精整的輥耗相比去年同期有所升高。
據了解,一支工作輥的直徑是470毫米,磨削至420毫米就要報廢。在滿足生產的前提下,盡可能減少磨削,是《降低軋輥消耗攻關》項目必須攻克的難題。
9月24日,冷軋板廠準備作業區作業長嚴獻國和技術員胡宏軍、磨床乙班班長劉洋正在對一個軋輥進行探傷檢驗。除了日常管理,嚴獻國還負責定期抽樣檢查軋輥的磨削質量。
早在7月份,該作業區就成立了以技術員、班長與班組骨干為成員的項目小組,設立三檔攻關目標,開始實施降低軋輥消耗項目。
劉洋站在磨床操作臺前說:“這是個待探傷輥,是昨天晚班發現的。只要磨床渦流探傷指數超過了0.3,就會被判為待探傷輥,需要我們手動探傷,0.1毫米也不能錯。”他熟練地檢查著輥子,經過處理后,他又馬不停蹄地走到另一個剛剛磨好的輥子旁邊,準備進行硬度檢測。而胡宏軍則認真記錄著相關數據。
嚴獻國說:“我們這個項目的關注重點就是根據輥的硬度制定出合理的磨削量,目標是以最少的磨削量,消除軋輥的缺陷,有效減少軋輥消耗,節約軋輥備件費用。”
1個月檢測200支輥
冷軋板廠生產曾在很長一段時間內受爆輥困擾,平均每年爆輥達五六支。由爆輥引發一次斷帶事故,大的損失上百萬元,小的也不下20萬元。發生爆輥,最主要的原因是軋輥表面存在裂紋缺陷,難以檢測出來。
打破層級、打破邊界,準備作業區員工在項目實施過程中集結成一個個尖兵連,一個個特種隊,針對疑難堡壘,精準攻堅突破。
技術員朱揚普和同事們為檢測軋輥表面存在裂紋缺陷的原因,摸索出用超聲波檢測儀檢測軋輥表面裂紋的規律和方法。起步階段正值酷暑季節,他們每天上午8點左右開始檢測,中午也不休息,一天檢測十來個小時。連續奮戰1個多月,鏡面鋁板他們共檢測了200多支軋輥,終于摸清了軋輥探傷的流程和標準。目前,作業區員工掌握了這套探傷操作方法,全部能夠單獨操作。
目標輥耗降低2.2元/噸鋼
統一軋輥移動速度、控制角度,完善人工檢測輥形、硬度標準,建立考核激勵機制等等,一個個量化的指標任務,分解成為若干階段性目標,并一一予以實施。“這些點子和辦法大多來自一線職工群眾,所以在實施過程中阻力相對比較小。”黨支部書記聶隆說,項目實施過程中的好點子都是從職工來到職工去。
在《降低軋輥消耗攻關》項目中,運用群眾智慧,準備作業區采取了一系列的改進措施,通過對制度及工藝技術進行修訂與完善,規范了業務流程,完善了管理制度,其效果也逐步顯現出來。目前,作業區傷輥大幅減少,軋機未發生高速斷帶傷輥事故,平整工作輥平均過鋼量提高30%。
耗費最少的輥,軋出最好的鋼,是這個項目的宗旨