面對當前嚴峻鋼鐵市場形勢,河鋼邯鋼邯寶煉鐵廠從入爐料管理、爐內操作、出鐵管理等方面入手,摳細節、降低鐵前消耗。今年以來,該廠兩座高爐燃料比長期穩定在500公斤以下,持續保持行業先進水平。
該廠將精細化管理理念滲透到生產組織各環節鏡面鋁板。供料系統在嚴把原燃料質量關上“精雕細琢”,為高爐超前調劑提供可靠依據,上料崗位定期檢查篩網破損情況,努力減少篩下物量,降低燃料成本。設備系統積極消化設備老化不利因素,推行全員設備管理新模式,抓苗頭、堵漏洞,確保高爐正常生產。
該廠細致研究混勻料配比,優化入燒結構,在混勻料中多配加低價含鐵物料,并通過精細燒制,把原來的“粗糧”變成了現在可大幅降低鐵前成本的“細糧”,滿足高爐需求。高爐持續優化入爐料結構,燒結礦配比增加,容易引起入爐料強度、穩定性下降。為此,該廠加強振料時間管理,將小燒振料速度控制在每秒25公斤,大燒每秒40公斤,焦炭每秒15公斤,以穩定入爐料。
在提高富氧率、保證高冶強的同時,該廠保持合理的物理熱,以保證爐缸熱量充足穩定。細化工長操作,加強風溫、煤粉、加濕等參數區間管理,將硅素穩定在0.30%左右。該廠狠抓出鐵間隔,強化對罐聯系制度,保證正常出鐵,出鐵過程中爐前工加強鐵口