近日,林豐鋁電鑄造車間創(chuàng)新出鋁模式,通過對(duì)供氣管道優(yōu)化技改,實(shí)現(xiàn)了低氣壓條件下的正常出鋁,在空壓機(jī)節(jié)電方面取得明顯成效。
為保證生產(chǎn)用氣需求,公司空壓站日常運(yùn)行模式為兩大三小機(jī)組運(yùn)行,供氣壓力為0.35MPa。由于電解一工段距離空壓站較遠(yuǎn),處于供氣主管道末端,電解槽出鋁時(shí)需單獨(dú)加開一臺(tái)小空壓機(jī),氣壓達(dá)到0.4Mpa方可滿足需求。為改變這種狀況,降低空壓機(jī)運(yùn)行電耗,鑄造車間創(chuàng)新思路,學(xué)習(xí)借鑒同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),分別將電解車間氣路管道及出鋁高壓膠管進(jìn)行加粗改造,實(shí)施后管內(nèi)壓縮氣體流量明顯上升,在氣壓達(dá)到0.35Mpa時(shí)就能正常出鋁,每天可減少一臺(tái)小空壓機(jī)組運(yùn)行,節(jié)約用電2130度,每月節(jié)省電費(fèi)2.2萬(wàn)元。